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石油有機工業(yè)廢水深度處理研究

時間 : 2021-10-22 13:54:17 閱讀 : 107

油脂工業(yè)有機水深度處理研究油脂工業(yè)有機廢水有機物含量普遍較高,成分復(fù)雜。生物處理工藝能有效去除油脂工業(yè)有機廢水中的各種污染物,使廢水達到 排放標(biāo)準(zhǔn)。然而,如果重用是目標(biāo),就需要進一步的處理。本研究以油脂化工廠生物處理后的廢水為對象,在小型單元試驗的基礎(chǔ)上,對油脂廢水的再生利用進行了生產(chǎn)性實驗研究。

有機廢水深度處理

1工藝選擇

安油脂化工廠污水處理站日平均處理水量800m3,進水化學(xué)需氧量1000-710毫克/升,生化需氧量490-3600毫克/升,懸浮物600毫克/升,油12-120毫克/升,陰離子表面活性劑5-43毫克/升,酸堿度9-14。Cl-在100-1500毫克/升范圍內(nèi),還含有少量烷基苯磺酸鹽、烷基磺酸鹽陰離子洗滌劑、血紅素和其他難降解有機物。廢水處理站采用預(yù)處理-厭氧-丁苯橡膠工藝處理廢水,具體工藝如下:進水→中和池→隔油池→破乳池→氣浮池→厭氧池→丁苯橡膠反應(yīng)池→儲罐→出水。其中厭氧池為600m3,兩個400m3 SBR池。實際厭氧-SBR處理后污水站出水化學(xué)需氧量為60-90毫克/升,濁度為10-30毫微克/升,LAS為0.1-2.0毫克/升,氨氮為2.0-4.0毫克/升,未檢測到油,總磷為0.3-0.4毫克/升,酸堿度穩(wěn)定在7.5左右。針對生化出水水質(zhì)的情況,同時考慮運行成本,確定深度處理工藝為:生化處理出水→絮凝反應(yīng)池→直接過濾→二次活性炭吸附→二氧化氯氧化消毒→回用。作為嘴的基本污水指標(biāo),酸堿度勢必成為供需熱點,這對于E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極等眾多制造商來說是一大好處。美國BroadleyJames作為美國BroadleyJamesE-1312的老牌制造商,必將為中國的環(huán)境保護帶來可觀的經(jīng)濟效益。我們生產(chǎn)的pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,檢測準(zhǔn)確。廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保污水監(jiān)測及污水處理過程中。

2實驗中試

中試使用高200厘米、內(nèi)徑5厘米的有機玻璃過濾柱。由于處理對象是生化出水,要求濾料具有較高的截污能力。因此,使用了一種新的纖維球過濾材料,填充高度為110厘米。

中試使用高200厘米、內(nèi)徑5厘米的有機玻璃過濾柱。由于處理對象是生化出水,要求濾料具有較高的截污能力。因此,使用了一種新的纖維球過濾材料,填充高度為110厘米。

絮凝反應(yīng)選用振動化學(xué)需氧量的去除劑,不僅能去除廢水中殘留的化學(xué)需氧量,還能進一步有效去除降低廢水中的濁度等項目指標(biāo)?;瘜W(xué)品用量、反應(yīng)時間和過濾速度是影響該工藝處理效果的重要因素。采用正交試驗法對上述因素進行了研究。因子水平選擇如下表1所示(在表A中,化學(xué)需氧量去除劑的用量為鎮(zhèn)清,毫克/升;b是反應(yīng)時間,分鐘;c為過濾速率,m/h)所有實驗項目水質(zhì)指標(biāo)均采用 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法。原水化學(xué)需氧量為95毫克/升,濁度為18NTU,氨氮為3.5毫克/升,總磷為2.0毫克/升。正交實驗結(jié)果見下表2。為了減少實驗誤差,在運行開始后30分鐘采集水樣,在每組實驗結(jié)束時進行反沖洗。從實驗結(jié)果可以看出,方案A3B2C1中出現(xiàn)了較大的COD濁度去除率zui,即zui的z佳操作條件為:COD去除劑用量為20mg/L,反應(yīng)時間為5min,直接過濾速度為10 m/h。本部分實驗主要通過靜態(tài)吸附實驗考察活性炭對污染物的吸附特性?;钚蕴康闹饕獏?shù)為:碘值1200毫克/升,亞甲基藍值1300毫克/升,比孔容0.515毫升/克,平均孔徑1.85納米。 先,將顆粒活性炭用純水洗滌,在110℃干燥,研磨成粉末,過篩

1工藝選擇

1工藝選擇

實驗采用二氧化氯商用溶液作為消毒劑。測試二氧化氯消毒時間和劑量。原水化學(xué)需氧量為6毫克/升,細菌數(shù)為1.2×104立方英尺/毫升,酸堿度為6.9。

從圖2中可以看出,細菌的滅活率隨著二氧化氯的增加而增加。當(dāng)用量大于2毫克/升時,8分鐘內(nèi)滅活率可達99.5%以上,殘留細菌總數(shù)為71毫升/升。此外,隨著反應(yīng)時間的增加,效果變化不大。因此,實驗確定二氧化氯消毒嘴的z佳操作條件為用量2-2.5毫克/升,反應(yīng)時間5-8分鐘。

有機廢水

3現(xiàn)場生產(chǎn)實驗

3.1實驗裝置

生產(chǎn)實驗設(shè)計流量:400 m3/d;振動式化學(xué)需氧量去除劑采用管式混合投加方式;振動式化學(xué)需氧量去除劑由計量泵直接投加,投加量為20毫克/升;纖維球濾料罐待用,采用直徑1200毫米的壓濾,填充高度2000毫米,實際過濾速度10-11米/小時,配備氣水反洗系統(tǒng)、活性炭罐、兩用一備,直接1600毫米,填充活性炭高度2400毫米,實際接觸時間15-25分鐘,與纖維濾池反洗系統(tǒng)相同。二氧化氯消毒劑通過耐酸計量泵添加到管道中,在供水管中直接消毒,添加量為2mg/L,反應(yīng)時間為5min。

纖維球過濾罐通過壓力控制進行反沖洗。出口壓差超過1.5×105帕,即水頭損失超過15m時開始反洗操作。反沖洗池的強度分別為13L(m2 . s)、11L(m2 . s)和3.5L (m2.s)。沖洗時間為1-3分鐘?;钚蕴抗廾刻旆礇_洗一次。沖洗強度和時間為3.5L (m2.s)和1-3分鐘。反沖洗廢水返回厭氧池處理。

3.2運行結(jié)果

6月至9月,三個月運行的實驗數(shù)據(jù)如下:

有機廢水

3 . 2 . 1有機物去除

由于廢水經(jīng)過厭氧-好氧兩級生物處理,剩余的有機物主要由難降解有機物組成,部分由沉淀污泥碎片組成。通過在直接過濾池中使用振動式化學(xué)需氧量去除器,實驗前后化學(xué)需氧量從65-95毫克/升降低到5毫克/升,總?cè)コ蕿?5%。

3.2.2濁度和色度的去除

本系統(tǒng)丁苯橡膠工藝采用靜置排水和鋼筆排水,避免水流造成的不利影響。實驗中濁度和色度的去除效果如表3所示。原水經(jīng)化學(xué)需氧量去除劑處理后直接過濾,濁度可從33NTU降至5NTU,去除率為85%,活性炭吸附后剩余濁度幾乎為零。

3.2.3其它污染物的去除

從表3中可以看出,深度處理后廢水中氨氮和總磷也大大增加了降低,酸堿度也降低了。同時,二氧化氯消毒可以進一步將細菌總數(shù)降低到100CFU以下。處理后,所有項目水質(zhì)指標(biāo)均已達到市政供水水質(zhì)指標(biāo)。實驗中,兩個車間以城市供水為主要水源,以回用水為輔助水源。未發(fā)現(xiàn)回用水造成的不良現(xiàn)象,車間工人反應(yīng)良好。

4結(jié)論

1。根據(jù)現(xiàn)有工藝處理后水質(zhì)的特點,提出了振動化學(xué)需氧量去除劑絮凝-直接過濾-二次活性炭吸附-ClO 2氧化消毒深度處理工藝,并對各單元進行了小規(guī)模研究。

2。含油有機工業(yè)廢水深度處理后,出水化學(xué)需氧量為5毫克/升,總?cè)コ蕿?5%,濁度和色度幾乎為零,氨氮為0.5-2.5毫克/升,總磷為0.2毫克/升,主要滿足城市供水水質(zhì)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),可作為車間生產(chǎn)工藝用水。

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標(biāo)題:石油有機工業(yè)廢水深度處理研究
網(wǎng)址:http://www.wkcms.cn/a/1086.html
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